A case study on improving energy efficiency of a Granulator in the polythene recycling machine

The thesis focuses on the improvement/enhancement of energy efficiency of the machine; called Granu-lator of the recycling process of polythene. In the recycling process, it is observed that energy is wasted unnecessarily, and thus energy efficiency must be improved. The reason is that the granulato...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Sarukkali Kankanamge, Raveendra Sampath Kumara
Format: Others
Language:English
Published: KTH, Energiteknik 2018
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-245175
id ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-kth-245175
record_format oai_dc
collection NDLTD
language English
format Others
sources NDLTD
topic Mechanical Engineering
Maskinteknik
spellingShingle Mechanical Engineering
Maskinteknik
Sarukkali Kankanamge, Raveendra Sampath Kumara
A case study on improving energy efficiency of a Granulator in the polythene recycling machine
description The thesis focuses on the improvement/enhancement of energy efficiency of the machine; called Granu-lator of the recycling process of polythene. In the recycling process, it is observed that energy is wasted unnecessarily, and thus energy efficiency must be improved. The reason is that the granulator has been operating with an old rotor. Therefore, the introduction of a new rotor to the main Granulator and im-provement of the energy consumption must be done simultaneously. The energy consumption to pro-duce a unit mass of useful output was calculated for the main Granulator with the old rotor. Thereafter, the new rotor is installed in the main Granulator, and the energy consumption to produce a unit mass of useful output is calculated. The energy consumption was calculated by observing and stating the current of the main motor of the main Granulator. The current was recorded and hence the energy consumption was calculated batch wise with the help of various factors such as part load efficiency, power factor, rated horsepower of the motor, etc. The total energy consumption was calculated by summing all the sub energy consumption units. Spe-cific energy consumption was calculated by dividing the total energy consumption from useful product. Similar inputs were used to feed the Granulator since it was very important for the comparison of both Specific Energy consumptions with old and new rotors. In addition, no motor was changed in both cases. Thus, it was very justified to conclude about the Specific Energy consumption. The same procedure was deployed for the old rotor and new rotor of the main Granulator. Thereafter two specific energy consumption levels were compared to decide which one is smaller. Finally, it numeri-cally found that the specific energy consumption decreased after installation of the new rotor to the main Granulator. The reduction of specific energy consumption in the granulator is 48.363 kJ/kg. This can be compared with the initial specific energy consumption of 256.485 kJ/kg, and final specific energy consumption of 208.122 kJ/kg. === Avhandlingen fokuserar på förbättring av energieffektivitet av maskinen kallad för granulatorn av återvinningsprocessen av polyeten. I återvinningsprocessen observeras att energi slösas bort onödigt, och därmed måste energieffektiviteten förbättras. Anledningen är att granulatorn har fungerat med en gammal rotor. Därför måste introduktionen av en ny rotor till huvudgranulatorn och förbättring av energiförbrukningen ske samtidigt. Energiförbrukningen för att producera en enhetsmassa av användbar output beräknades för huvudgranulatorn med den gamla rotorn. Därefter installeras den nya rotorn i huvudgranulatorn, och energiförbrukningen för att producera en enhetsmassa av output beräknas. Energiförbrukningen beräknades genom att observera och ange strömmen för huvudmotorens huvudmotor. Strömmen registrerades och därigenom beräknades energiförbrukningen satsvis med hjälp av olika faktorer såsom delbelastningsgrad, effektfaktor, motorens nominella hästkrafter etc. Den totala energiförbrukningen beräknades genom att summera alla del-energiforbrukningsenheter. Den specifika energiförbrukningen beräknades genom att den totala energiförbrukningen fördelades från användbar produkt. Liknande ingångar användes för att mata granulatorn, eftersom det var mycket viktigt för jämförelsen av både specifika energikonsumtioner med gamla och nya rotorer. Dessutom ändrades ingen motor i båda fallen. Således var det mycket motiverat att dra slutsatsen om den specifika energiförbrukningen. Samma procedur användes för den gamla rotorn och den nya rotorn hos huvudgranulatorn. Därefter jämfördes två specifika energiförbrukningsnivåer för att bestämma vilken som är mindre. Slutligen fann det sig att den specifika energiförbrukningen minskade efter installationen av den nya rotorn till huvudgranulatorn. Minskningen av den specifika energiförbrukningen i granulatorn är 48.363 kJ / kg. Detta kan jämföras med den initiala specifika energiförbrukningen på 256.485 kJ / kg och den slutliga specifika energiförbrukningen på 208.122 kJ / kg
author Sarukkali Kankanamge, Raveendra Sampath Kumara
author_facet Sarukkali Kankanamge, Raveendra Sampath Kumara
author_sort Sarukkali Kankanamge, Raveendra Sampath Kumara
title A case study on improving energy efficiency of a Granulator in the polythene recycling machine
title_short A case study on improving energy efficiency of a Granulator in the polythene recycling machine
title_full A case study on improving energy efficiency of a Granulator in the polythene recycling machine
title_fullStr A case study on improving energy efficiency of a Granulator in the polythene recycling machine
title_full_unstemmed A case study on improving energy efficiency of a Granulator in the polythene recycling machine
title_sort case study on improving energy efficiency of a granulator in the polythene recycling machine
publisher KTH, Energiteknik
publishDate 2018
url http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-245175
work_keys_str_mv AT sarukkalikankanamgeraveendrasampathkumara acasestudyonimprovingenergyefficiencyofagranulatorinthepolythenerecyclingmachine
AT sarukkalikankanamgeraveendrasampathkumara casestudyonimprovingenergyefficiencyofagranulatorinthepolythenerecyclingmachine
_version_ 1719314754630057984
spelling ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-kth-2451752020-05-08T03:32:55ZA case study on improving energy efficiency of a Granulator in the polythene recycling machineengSarukkali Kankanamge, Raveendra Sampath KumaraKTH, Energiteknik2018Mechanical EngineeringMaskinteknikThe thesis focuses on the improvement/enhancement of energy efficiency of the machine; called Granu-lator of the recycling process of polythene. In the recycling process, it is observed that energy is wasted unnecessarily, and thus energy efficiency must be improved. The reason is that the granulator has been operating with an old rotor. Therefore, the introduction of a new rotor to the main Granulator and im-provement of the energy consumption must be done simultaneously. The energy consumption to pro-duce a unit mass of useful output was calculated for the main Granulator with the old rotor. Thereafter, the new rotor is installed in the main Granulator, and the energy consumption to produce a unit mass of useful output is calculated. The energy consumption was calculated by observing and stating the current of the main motor of the main Granulator. The current was recorded and hence the energy consumption was calculated batch wise with the help of various factors such as part load efficiency, power factor, rated horsepower of the motor, etc. The total energy consumption was calculated by summing all the sub energy consumption units. Spe-cific energy consumption was calculated by dividing the total energy consumption from useful product. Similar inputs were used to feed the Granulator since it was very important for the comparison of both Specific Energy consumptions with old and new rotors. In addition, no motor was changed in both cases. Thus, it was very justified to conclude about the Specific Energy consumption. The same procedure was deployed for the old rotor and new rotor of the main Granulator. Thereafter two specific energy consumption levels were compared to decide which one is smaller. Finally, it numeri-cally found that the specific energy consumption decreased after installation of the new rotor to the main Granulator. The reduction of specific energy consumption in the granulator is 48.363 kJ/kg. This can be compared with the initial specific energy consumption of 256.485 kJ/kg, and final specific energy consumption of 208.122 kJ/kg. Avhandlingen fokuserar på förbättring av energieffektivitet av maskinen kallad för granulatorn av återvinningsprocessen av polyeten. I återvinningsprocessen observeras att energi slösas bort onödigt, och därmed måste energieffektiviteten förbättras. Anledningen är att granulatorn har fungerat med en gammal rotor. Därför måste introduktionen av en ny rotor till huvudgranulatorn och förbättring av energiförbrukningen ske samtidigt. Energiförbrukningen för att producera en enhetsmassa av användbar output beräknades för huvudgranulatorn med den gamla rotorn. Därefter installeras den nya rotorn i huvudgranulatorn, och energiförbrukningen för att producera en enhetsmassa av output beräknas. Energiförbrukningen beräknades genom att observera och ange strömmen för huvudmotorens huvudmotor. Strömmen registrerades och därigenom beräknades energiförbrukningen satsvis med hjälp av olika faktorer såsom delbelastningsgrad, effektfaktor, motorens nominella hästkrafter etc. Den totala energiförbrukningen beräknades genom att summera alla del-energiforbrukningsenheter. Den specifika energiförbrukningen beräknades genom att den totala energiförbrukningen fördelades från användbar produkt. Liknande ingångar användes för att mata granulatorn, eftersom det var mycket viktigt för jämförelsen av både specifika energikonsumtioner med gamla och nya rotorer. Dessutom ändrades ingen motor i båda fallen. Således var det mycket motiverat att dra slutsatsen om den specifika energiförbrukningen. Samma procedur användes för den gamla rotorn och den nya rotorn hos huvudgranulatorn. Därefter jämfördes två specifika energiförbrukningsnivåer för att bestämma vilken som är mindre. Slutligen fann det sig att den specifika energiförbrukningen minskade efter installationen av den nya rotorn till huvudgranulatorn. Minskningen av den specifika energiförbrukningen i granulatorn är 48.363 kJ / kg. Detta kan jämföras med den initiala specifika energiförbrukningen på 256.485 kJ / kg och den slutliga specifika energiförbrukningen på 208.122 kJ / kg Student thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistexthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-245175TRITA-ITM-EX ; 2018:592TRITA-ITM-EX 2018 ; 592application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccess