Powertrain dynamic torque reduction using clutch slip control

The torque dynamic caused by the firing pulse from diesel engines set high robustness demands for gearboxes and final drives in today’s heavy duty trucks. If these dynamic loads could be eliminated or dampened, the driveline can be built lighter because of the lower demands which in turn would save...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Engman, Marcus, Szilassy, Andreas
Format: Others
Language:English
Published: KTH, Fordonsdynamik 2014
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-172211
id ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-kth-172211
record_format oai_dc
collection NDLTD
language English
format Others
sources NDLTD
description The torque dynamic caused by the firing pulse from diesel engines set high robustness demands for gearboxes and final drives in today’s heavy duty trucks. If these dynamic loads could be eliminated or dampened, the driveline can be built lighter because of the lower demands which in turn would save fuel for the driver and material cost for the manufacturer. There exist solutions to this problem that include expensive and complicated hardware; for example the double mass flywheel, but there is one opportunity that is potentially for free to the manufacturer, namely clutch slip control. The hypothesis of this thesis is that the torque oscillations from the engine can be reduced by controlling the clutch slip velocity. It is also evaluated if it is possible to control a slip using existing hardware in a Scania powertrain and if the control performance can be improved by changing one of the powertrain parameters. For the scope of this thesis, the wear rate and temperature of the clutch when slipping is not considered. The first step of the thesis is to construct a MBS model of the powertrain in question. Further on, two control designs, namely fuzzy control and two degrees of freedom control are implemented using model based control design. Both control algorithms are implemented in a heavy duty truck and the performance is evaluated. To find the parameter that constrains the performance, a parameter variation is performed using the developed model to save both time and cost. It is proved that the torque dynamics from the diesel engine can be dampened by forty to eighty percent in amplitude by slipping the clutch and that the implemented control design gives acceptable results for gears seven to twelve using existing hardware. The parameter variation shows that the actuation delay is the main limiting factor, enabling stable control at the first gear if removed completely. The slip control concept shows potential but sets high demands for hardware specification, especially for actuation delays if all gears are to be used with slip control. Using existing hardware, the control is fully implementable for gears seven to twelve with good results. === Det dynamiska momentet som tändpulserna ger upphov till i dieselmotorer ställer höga krav på robusthet och hållfasthet hos växellådor och slutväxlar i lastbilar. Om dynamiken kunde elimineras eller dämpas ut vore det möjligt att bygga transmissionen lättare eftersom kraven på robusthet och hållfasthet skulle minska. Detta skulle i slutändan betyda lägre bränsleförbrukning för åkeriet och lägre materialkostnader för lastbilstillverkaren. I dagsläget finns det flera dyra lösningar som bygger på komplicerade mekaniska koncept, däribland dubbelmassesvänghjulet, men det finns en möjlighet som potentiellt är gratis för tillverkaren ur ett materialperspektiv, nämligen kopplingsslirkontroll. Hypotesen i det här examensarbetet är att momentoscillationerna från motorn kan reduceras genom att kontrollera slirhastigheten i kopplingen. Det utvärderas också om det är möjligt att kontrollera slirhastigheten genom att använda komponenterna i en befintlig, produktionssatt Scania drivlina och om det finns en nyckelparameter i hårdvaran som tydligt begränsar regleringens prestanda. Kopplingens temperatur och slitning anses vara utanför ramen för detta examensarbete och behandlas inte i denna rapport. Som första steg i utvecklingen konstrueras en MBS-modell av drivlinan i fråga. Fortsättningsvis implementeras två reglerstrukturer, nämligen fuzzy-reglering och tvåfrihetsgradsreglering genom att använda modellbaserad utveckling. För att utreda prestandan i dagens system implementeras båda reglerstrukturerna i en lastbil där verklig provning utförs. För att hitta den begränsande faktorn utförs en parametervariation i den utvecklade modellen istället för i en lastbil, vilket sparar både tid och minskar kostnaden. I det här examensarbetet har det visats att momentdynamiken från dieselmotorn kan dämpas ut med fyrtio till åttio procent i amplitud genom att slira på kopplingen och att den implementerade reglering ger en acceptabel prestanda för växlarna sju till tolv i existerande hårdvara. Den utförda parametervariationen visar att fördröjningen mellan beräknad styrsignal och faktisk aktuering är mest begränsande och att en eliminering av denna möjliggör stabil reglering på första växeln. Kopplingsslirregleringskonceptet visar stor potential men sätter höga krav på hårdvara; inte minst aktueringsfördröjningen om regleringen ska användas på alla växlar. Med existerande drivlina är dock regleringen fullt implementerbar sju till och med tolv.
author Engman, Marcus
Szilassy, Andreas
spellingShingle Engman, Marcus
Szilassy, Andreas
Powertrain dynamic torque reduction using clutch slip control
author_facet Engman, Marcus
Szilassy, Andreas
author_sort Engman, Marcus
title Powertrain dynamic torque reduction using clutch slip control
title_short Powertrain dynamic torque reduction using clutch slip control
title_full Powertrain dynamic torque reduction using clutch slip control
title_fullStr Powertrain dynamic torque reduction using clutch slip control
title_full_unstemmed Powertrain dynamic torque reduction using clutch slip control
title_sort powertrain dynamic torque reduction using clutch slip control
publisher KTH, Fordonsdynamik
publishDate 2014
url http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-172211
work_keys_str_mv AT engmanmarcus powertraindynamictorquereductionusingclutchslipcontrol
AT szilassyandreas powertraindynamictorquereductionusingclutchslipcontrol
_version_ 1716816994111586304
spelling ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-kth-1722112015-08-15T04:55:16ZPowertrain dynamic torque reduction using clutch slip controlengEngman, MarcusSzilassy, AndreasKTH, FordonsdynamikKTH, Farkost och flyg2014The torque dynamic caused by the firing pulse from diesel engines set high robustness demands for gearboxes and final drives in today’s heavy duty trucks. If these dynamic loads could be eliminated or dampened, the driveline can be built lighter because of the lower demands which in turn would save fuel for the driver and material cost for the manufacturer. There exist solutions to this problem that include expensive and complicated hardware; for example the double mass flywheel, but there is one opportunity that is potentially for free to the manufacturer, namely clutch slip control. The hypothesis of this thesis is that the torque oscillations from the engine can be reduced by controlling the clutch slip velocity. It is also evaluated if it is possible to control a slip using existing hardware in a Scania powertrain and if the control performance can be improved by changing one of the powertrain parameters. For the scope of this thesis, the wear rate and temperature of the clutch when slipping is not considered. The first step of the thesis is to construct a MBS model of the powertrain in question. Further on, two control designs, namely fuzzy control and two degrees of freedom control are implemented using model based control design. Both control algorithms are implemented in a heavy duty truck and the performance is evaluated. To find the parameter that constrains the performance, a parameter variation is performed using the developed model to save both time and cost. It is proved that the torque dynamics from the diesel engine can be dampened by forty to eighty percent in amplitude by slipping the clutch and that the implemented control design gives acceptable results for gears seven to twelve using existing hardware. The parameter variation shows that the actuation delay is the main limiting factor, enabling stable control at the first gear if removed completely. The slip control concept shows potential but sets high demands for hardware specification, especially for actuation delays if all gears are to be used with slip control. Using existing hardware, the control is fully implementable for gears seven to twelve with good results. Det dynamiska momentet som tändpulserna ger upphov till i dieselmotorer ställer höga krav på robusthet och hållfasthet hos växellådor och slutväxlar i lastbilar. Om dynamiken kunde elimineras eller dämpas ut vore det möjligt att bygga transmissionen lättare eftersom kraven på robusthet och hållfasthet skulle minska. Detta skulle i slutändan betyda lägre bränsleförbrukning för åkeriet och lägre materialkostnader för lastbilstillverkaren. I dagsläget finns det flera dyra lösningar som bygger på komplicerade mekaniska koncept, däribland dubbelmassesvänghjulet, men det finns en möjlighet som potentiellt är gratis för tillverkaren ur ett materialperspektiv, nämligen kopplingsslirkontroll. Hypotesen i det här examensarbetet är att momentoscillationerna från motorn kan reduceras genom att kontrollera slirhastigheten i kopplingen. Det utvärderas också om det är möjligt att kontrollera slirhastigheten genom att använda komponenterna i en befintlig, produktionssatt Scania drivlina och om det finns en nyckelparameter i hårdvaran som tydligt begränsar regleringens prestanda. Kopplingens temperatur och slitning anses vara utanför ramen för detta examensarbete och behandlas inte i denna rapport. Som första steg i utvecklingen konstrueras en MBS-modell av drivlinan i fråga. Fortsättningsvis implementeras två reglerstrukturer, nämligen fuzzy-reglering och tvåfrihetsgradsreglering genom att använda modellbaserad utveckling. För att utreda prestandan i dagens system implementeras båda reglerstrukturerna i en lastbil där verklig provning utförs. För att hitta den begränsande faktorn utförs en parametervariation i den utvecklade modellen istället för i en lastbil, vilket sparar både tid och minskar kostnaden. I det här examensarbetet har det visats att momentdynamiken från dieselmotorn kan dämpas ut med fyrtio till åttio procent i amplitud genom att slira på kopplingen och att den implementerade reglering ger en acceptabel prestanda för växlarna sju till tolv i existerande hårdvara. Den utförda parametervariationen visar att fördröjningen mellan beräknad styrsignal och faktisk aktuering är mest begränsande och att en eliminering av denna möjliggör stabil reglering på första växeln. Kopplingsslirregleringskonceptet visar stor potential men sätter höga krav på hårdvara; inte minst aktueringsfördröjningen om regleringen ska användas på alla växlar. Med existerande drivlina är dock regleringen fullt implementerbar sju till och med tolv. Student thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistexthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-172211TRITA-AVE, 1651-7660 ; 2014:30application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccess