Summary: | Dois requisitos básicos para um modulador de frequência dizem respeito à linearidade e à estabilidade. Este trabalho aborda os problemas envolvidos ao se realimentar negativamente um oscilador controlado a voltagem através de um discriminador, que visa melhorar a estabilidade e a linearidade desse mesmo oscilador. Devemos frizar, que diante do pouco tem pó disponível para este estudo não tivemos a pretensão de realizar um dispositivo pratico. O trabalho visa estudar o projeto do sistema, e em particular, os problemas relativos ã malha de realimentação que é sensivelmente intrincada. Os problemas relativos a estabilidade térmica não foram considerados, e em conseqüência disso, o modulador construído é consideravelmente afetado por esse efeito indesejável, embora a deriva seja sensivelmente reduzida com a realimentação, A tarefa fundamental de investigar a realimenta cão do sistema, foi, no entretanto, satisfeita. Foi possível concluir, baseando-nos em ajustes práticos, com um ganho de malha de 13 dB que a disto£ cão da modulação pode ser reduzida em 81%. Na prática, essa melhoria da distorção e menor, devida a não-linearidade dos amplificadores a circuitos integrados utilizados. Ao se desejar uma linearidade adequada é sem dúvida necessário que certos componentes chave do sistema tenham boa linearidade. Neste trabalho utilizamos circuitos integrados que pouco satisfazem este ultimo requisito, sendo que, dentro do tempo disponível não foi possível importá-los. Por esta última razão, o bom desempenho, teórico, esperado do sistema não pode ser obtido na prática. === Two basic requirements for frequency modulator relate to the linearity and stability. This paper addresses the problems involved when a negative feed back the voltage controlled oscillator through a discriminator, which aims to improve the stability and linearity of the same oscillator. We frizar that before the dust has little available for this study did not have the intention to realize a practical device. The work aims to study the system design, and in particular, issues relating ã feedback loop that is considerably intricate. The problems related to thermal stability were not considered, and as a result, the modulator is built considerably affected by this undesirable effect, although the drift is significantly reduced with the feedback, the fundamental task of investigating the dog feeds the system was in however, satisfied. It was concluded, based on the practical settings, with a loop gain of 13 dB that this dog £ modulation can be reduced by 81%. In practice, this improvement in distortion and smaller, due to non-linearity of the amplifiers used in integrated circuits. When you want a linearity is undoubtedly necessary that certain key components of the system have good linearity. In this work we use integrated circuits that satisfy the latter requirement bit, and, within the time available it was not possible to import them. For this last reason, good performance, theoretical, expected system can not be obtained in practice.
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