Mejoramiento del proceso de producción de losas alveolares bajo metodología Lean Six Sigma en la Empresa Pública Cementera EPCE
La generación de desperdicios en el proceso productivo de losas alveolares, es la problemática que está generando pérdidas a la empresa EPCE. Surge la necesidad de encontrar la solución para dichos problemas empleando la metodología Lean Six Sigma. La metodología está compuesta por cinco etapas, las...
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Universidad Nacional de Chimborazo
2019-12-01
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doaj-6addd946b5744435b378eaa4682417a42020-11-25T01:49:59ZspaUniversidad Nacional de ChimborazoNOVASINERGIA2631-26542019-12-01229410310.37135/unach.ns.001.04.10Mejoramiento del proceso de producción de losas alveolares bajo metodología Lean Six Sigma en la Empresa Pública Cementera EPCERaul Marcelo Carrera Cabezas0Gerencia Técnica, Empresa Pública Cementera del EcuadorLa generación de desperdicios en el proceso productivo de losas alveolares, es la problemática que está generando pérdidas a la empresa EPCE. Surge la necesidad de encontrar la solución para dichos problemas empleando la metodología Lean Six Sigma. La metodología está compuesta por cinco etapas, las cuales son: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar, misma que se complementa con la utilización de las herramientas de manufactura esbelta. Se diagnosticó la problemática en la fase de definición. En la fase de Medir se tomaron datos a partir del 2016 y se determinó el desempeño del proceso, así como la aceptación del sistema de medición mediante un estudio de Estadísticas Kappa de Fleiss. La causa principal de la problemática fue evaluada en la fase de Analizar siendo esta la operación, verificación y calibración de la máquina deslizante, definiendo como variables que afectan a la generación de producto no conforme a la frecuencia de vibración y temperatura de la losa previa al corte de cables de la cabeza de tensión. Mantenimiento Productivo Total (TPM), Justo a Tiempo (JIT) y Kanban fueron las herramientas lean utilizadas en la fase de Mejora, planteando al final indicadores objetivos contemplados en la fase de Controlar a fin de facilitar el seguimiento de la eficacia de las acciones y mantener los resultados obtenidos. Se evaluó financieramente el proyecto, con una duración de 6 meses, evidenciándose una inversión relativamente baja en comparación a los gastos por desperdicios, definiendo así que las mejoras lograron un impacto económico positivo al generar un ahorro importante para la empresa.http://novasinergia.unach.edu.ec/index.php/novasinergia/article/view/100/89defectoslean six sigmalosas alveolaresmejora |
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La generación de desperdicios en el proceso productivo de losas alveolares, es la problemática que está generando pérdidas a la empresa EPCE. Surge la necesidad de encontrar la solución para dichos problemas empleando la metodología Lean Six Sigma. La metodología está compuesta por cinco etapas, las cuales son: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar, misma que se complementa con la utilización de las herramientas de manufactura esbelta. Se diagnosticó la problemática en la fase de definición. En la fase de Medir se tomaron datos a partir del 2016 y se determinó el desempeño del proceso, así como la aceptación del sistema de medición mediante un estudio de Estadísticas Kappa de Fleiss. La causa principal de la problemática fue evaluada en la fase de Analizar siendo esta la operación, verificación y calibración de la máquina deslizante, definiendo como variables que afectan a la generación de producto no conforme a la frecuencia de vibración y temperatura de la losa previa al corte de cables de la cabeza de tensión. Mantenimiento Productivo Total (TPM), Justo a Tiempo (JIT) y Kanban fueron las herramientas lean utilizadas en la fase de Mejora, planteando al final indicadores objetivos contemplados en la fase de Controlar a fin de facilitar el seguimiento de la eficacia de las acciones y mantener los resultados obtenidos. Se evaluó financieramente el proyecto, con una duración de 6 meses, evidenciándose una inversión relativamente baja en comparación a los gastos por desperdicios, definiendo así que las mejoras lograron un impacto económico positivo al generar un ahorro importante para la empresa. |
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